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低熔物添加劑 對鋼包用鎂碳磚性能的影響

  • 來源:超級管理員

  • 發(fā)布時間:2024-03-25

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MgO-C磚因其具有耐火度高、抗熱震性優(yōu)良和抗侵蝕能力強等優(yōu)良特點而被廣泛應(yīng)用于鋼鐵企業(yè),如轉(zhuǎn)爐煉鋼和電爐煉鋼1。隨著對鋼水質(zhì)量要求的不斷提高,耐火材料對鋼水質(zhì)量的影響越來越受到重視2-5。

由于鋼包用耐火材料接觸鋼液面積大、接觸時間長,特別是渣線部位,容易受到鋼渣中的CaO、SiO2、Fe2O3等的化學侵蝕,在澆鋼中渣線磚還要較長時間暴露于空氣中,受到O2的氧化侵蝕,所以對耐火材料的性能提出更高的要求。

本試驗通過檢驗試樣的物理指標,驗證低熔物添加劑對鋼包渣線磚的影響。

鎂碳磚

1.1  原料及配比

試驗采用大結(jié)晶電熔鎂砂(5-3、3-11-0)為骨料,鱗片石墨、電熔鎂砂粉為基質(zhì),金屬鋁做抗氧化劑,新型低熔物添加劑為鈉硅化合物采用樹脂結(jié)合,原料的化學組成見表1。

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1.2  試樣制備及性能檢測

配好的原料按照一定加入順序及加入時間在混碾機中混合均勻,在1000T摩擦壓磚機上機壓成型,試樣經(jīng)110干燥6h,烘干至200保溫12h取樣化驗,在1650下煅燒保溫3h。

測定試樣耐壓強度、顯氣孔率和體積密度、燒后試樣線變化率及打50mm孔做抗渣試驗。

2        <!--[endif]-->結(jié)果與討論

2.1 試樣線變化率對比分析

1所示為三種試樣線變化率,從圖中看出,三種試樣線變化率差別不大,該新型添加劑未引起產(chǎn)品收縮現(xiàn)象,相較于A1、A2兩種試樣的膨脹系數(shù)反而增大,原因可能是添加劑中Si含量偏高所致。 

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2.2 試樣理化指標對比分析

表二所示為三種試樣理化指標情況,從表格對比發(fā)現(xiàn),A2、A3試樣的顯氣孔率較A1有所降低,耐壓強度明顯偏高。說明,低熔物添加劑在高溫狀態(tài)下能夠起到封閉氣孔,減少顯氣孔率,新型的低熔物添加劑影響特別明顯。

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2.3 試樣抗渣性及抗氧化性對比分析

2是三種試樣的抗渣侵蝕情況分析,圖示看出,A1試樣侵蝕深度達到60mm,在中間形成一侵蝕凹槽,且邊角已經(jīng)侵蝕成為一空洞,A2試樣侵蝕不均勻,最深處侵蝕達到55mm,邊角已經(jīng)疏松,A3試樣侵蝕較為均勻,侵蝕深度為52mm,未出現(xiàn)試樣與鋼渣劇烈反應(yīng)的情況。

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                                                                                 圖三種試樣抗渣及抗氧化

由圖2可以看出,三個試樣氧化層厚度對比明顯,A1氧化層厚度達到6mm,A2氧化層厚度為4mm,A3氧化層厚度為2mm,表明低熔物的加入在封閉氣孔,阻止鋼渣對試樣進一步氧化中起到主要作用。

實際使用結(jié)果

A3配方在某鋼廠實際使用中,LF+VD精煉,一次性使用壽命18次,殘厚80mm,侵蝕均勻,未出現(xiàn)平縫和豎縫現(xiàn)象,能夠滿足鋼廠使用。

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